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目標

    解決鋼鐵企業(yè)聯(lián)軸器使用壽命短以及減少非正常停產(chǎn)造成的損失。

狀況

    華東某大型鋼鐵集團第一軋鋼廠(chǎng)擁有粗、中、精軋機、飛剪、冷床等設備的聯(lián)軸器60多套,前期選用1#極壓鋰基脂,加脂周期短,消耗量大。由于第一軋鋼廠(chǎng)的連續、高強度生產(chǎn),聯(lián)軸器的潤滑不良,磨損加劇,使用壽命短。不定時(shí)會(huì )產(chǎn)生因聯(lián)軸器損壞引起的停車(chē)現象,導致第一軋鋼廠(chǎng)不能完成生產(chǎn)任務(wù),造成直接經(jīng)濟損失。

解決方案

    飛天技術(shù)工程師現場(chǎng)服務(wù),通過(guò)和第一軋鋼廠(chǎng)設備部門(mén)溝通,針對聯(lián)軸器處于重負荷、高溫、潮濕的特點(diǎn),推薦了具有以下優(yōu)異性能的合成高溫防水潤滑脂:

(1) 優(yōu)異的極壓性能,滿(mǎn)足重負荷和沖擊負荷機械設備的潤滑。

(2) 出色的高溫性能,高溫仍保持合適的稠度。

(3) 大量的水狀態(tài)下,潤滑自如。

(4) 防銹性能卓越,滿(mǎn)足設備的防護要求。

(5) 合適的粘度,利于集中供脂。

結果

    在第一軋鋼廠(chǎng)設備部的配合下,對合成高溫防水潤滑脂和原用1#極壓鋰基脂上機對比試驗:

(1) 聯(lián)軸器潤滑得到明顯的改善,使用壽命是原來(lái)的3倍。

(2) 沒(méi)有因聯(lián)軸器潤滑不良造成的停機現象。

(3) 延長(cháng)了聯(lián)軸器的加脂周期,減少了潤滑脂的消耗。

經(jīng)濟效益測算

(1)減少了聯(lián)軸器的消耗數量。

(2)減少了因聯(lián)軸器損壞造成的停產(chǎn)損失。

(3)減少了潤滑脂的消耗量。

以上三方面每年為第一軋鋼廠(chǎng)節省費用212萬(wàn)元。

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